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mentare di pittura bituminosa (Bitusealac) con-
            tenente  come  carica  fibre  di  amianto.  L’ultimo
            rifacimento del rivestimento di un pozzo verticale
            da parte di EDF è stato l’impianto idroelettrico
            di Bois, nel 1983. La presenza di amianto ha ri-
            chiesto soluzioni idonee per proteggere il perso-
            nale e evitare la contaminazione delle altre aree
            dell’impianto idroelettrico.

            Ultima sfida sono state le tempistiche: 168 giorni
            solari di disponibilità della condotta, da condividere
            con i lavori meccanici sulle valvole e gli organi di
            comando, in corso nelle medesime zone o in quelle
            immediatamente adiacenti.

                 Le particolari dimensioni e
                 conformazione e l’approccio di
            “limitare al massimo la presenza
                 dell’uomo in condotta, hanno
                 imposto la progettazione di uno
                 specifico sistema robotizzato


            Le particolari dimensioni e conformazione e
            l’approccio  di  limitare  al  massimo  la  presenza
            dell’uomo in condotta, hanno imposto la pro-
            gettazione di uno specifico sistema robotizzato,
            mentre la necessità di dover affrontare una curva
            di 90° ha richiesto una resistenza strutturale no-
            tevole, portando il peso della navicella nell’intor-
            no dei 2.000 kg. La passerella e i robot sono stati
            inseriti attraverso la porta stagna e fatti passare
            attraverso la valvola a farfalla. Al fine di compiere
            tale passaggio, si è reso necessario predisporre
            una rotaia ancorata a piastrine saldate sul cielo
            della  condotta. Fondamentale  è stata  l’installa-
            zione  durante  la  fermata  precedente  (2020)  da
            parte di EDF di aperture da 150 [mm] necessarie  Rapidità e sicurezza              Il team di lavoro al
            al  passaggio  delle  doppie funi portante-traente   attraverso idroscarifica      completamento dei lavori
            dei due robot. I rinvii interni della condotta sono
            stati installati nel 2021, tale operazione è sta- e automazione
            ta eseguita su corda. Cordisti formati amianto   Negli anni abbiamo perseguito la strada della ridu-
            hanno rimosso localmente  la pittura  amiantata   zione dei rifiuti durante questo tipo di lavorazioni;
            tramite decapaggio chimico (processo a bassa   per ottenere ciò si è ricorso a idroscarifica a 2.500
            emissione di fibre) e saldatori certificati e formati   bar con turbina a getto libero e riciclo dell’acqua.
            amianto sono intervenuti saldando le piastre. Un   Tale operazione permette di rimuovere la pittura
            successivo controllo tramite liquidi penetranti è   esistente producendo una minima quantità di rifiuti
            stato  eseguito  a  garanzia  della  corretta  esecu-  (pari alla pittura rimossa più lo strato di corrosione
            zione delle saldature.                    ~ 3,0 kg/m ). D’altro canto, a causa delle condizio-
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                                                      ni igrometriche, un sottile strato di ossido si forma
            Le tempistiche ristrette hanno escluso la possibi-  sulla superfice in tempi rapidi (flash-rusting), che
            lità di procedere come d’abitudine: idroscarifica   dovrà essere rimosso con una successiva sabbia-
            a 2.500 [bar], sabbiatura e verniciatura.  tura leggera (15 kg/m  di abrasivo). Tale abrasivo
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            La rimozione della vernice bituminosa tramite   non risulterà contaminato, essendo la pittura già
            sola sabbiatura risulta molto dispendiosa in ter-  asportata nella fase precedente.
            mini di tempo e di consumo di risorse richieden-
            do ~ 70 [kg/m ] di abrasivo. Ciò avrebbe implica-  Il tempo di fuori servizio estremamente ridotto e la
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            to per questo cantiere la produzione di ben 290   conseguente necessità di contenimento dei tempi
            t  di  abrasivo  contenente  amianto,  che  avrebbe   di esecuzione, ha reso necessario perseguire una
            dovuto essere recuperata tramite un vacuum in-  strada innovativa, che potesse portare al contem-
            dustriale e successivamente smaltita.     po una bassa emissione di fibre di amianto, una ri-
                                                      dotta produzione di rifiuti e che permettesse di evi-



                                                                                     Impiantistica Italiana - Marzo-Aprile 2022  39
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